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隨著“黃金10年”的結束,鋼鐵行業(yè)迎來了高產能和需求低迷的雙重壓力,產能過剩風險正在積聚,鋼鐵企業(yè)陷入困境。但作為青鋼一線工人,朱華川此時卻和組員們忙得不可開交,甚至春節(jié)期間也沒休息。在青鋼董家口新廠的二高線上,一邊是大幅提升的生產效率,一邊是需滿負荷生產的訂單量,搬遷后的青鋼突出重圍變身世界一流優(yōu)特鋼基地,打造了高端定制的專屬生產線,成為鋼企供給側改革的先進樣本。而搬遷無疑是青鋼改革背后的重要推手。除了青鋼之外,青島還有大批工業(yè)企業(yè)借助這次大規(guī)模搬遷的契機,淘汰落后產能,啟用新裝備、新技術、新工藝,奏出了青島工業(yè)供給側改革的最強音。
壯士斷腕
淘汰落后產能和設備 32歲的朱華川進青鋼正好10年,雖然與青鋼50多年的歷史相比,時間并不長,但這10年恰好見證了青鋼有史以來最重磅的改革。青鋼搬遷項目2012年12月31日獲得國家發(fā)改委核準,2015年12月31日青鋼位于李滄區(qū)的老廠區(qū)全面關停。同時,董家口的新廠區(qū)迎來全線貫通試生產。
“搬家以后變化很大。新廠環(huán)境好了,效率高了。”朱華川說,自己在青鋼老廠的二高線車間干了9年,由于機器設備老舊,工作環(huán)境難免又臟又累。比如軋機設備,以前在老廠屬于半自動化,工人們得親手拿著大扳手放料、收料、調整料形,而且軋線上沒有測徑儀,工人需要拿著手電筒跑到紅鋼跟前檢測。夏天車間溫度高達40攝氏度,而紅鋼接近上千攝氏度,朱華川說一天8小時,工人們的衣服就沒有干的時候。不僅工人們的勞動強度大,在這樣的設備環(huán)境下,軋線機經常不穩(wěn)定,事故率高,導致作業(yè)率低,效率很難提升。如今,新廠設備都是世界最先進的,本身生產的準確度就很高。加上軋線機采用液壓調整,工人只需坐在指控臺里,通過電腦屏幕查看生產線上的具體情況,大幅提高生產效率。鋼鐵工人“傻大黑粗”的形象也得到了扭轉,新廠車間高度自動化,環(huán)境干凈了、工作輕快了,這是工人們的最直接感受。
青鋼早就意識到企業(yè)需要淘汰落后裝備、產能、提高效率才能生存下去。“當前鋼鐵形勢不好,我們老廠受地理位置、周邊環(huán)境等多重因素影響,循環(huán)經濟難以實現規(guī)模效益,難以實現設備的大型化、現代化,如果不停產搬過去,按照市場規(guī)律你也要被淘汰掉,不搬家只有死路一條。”青鋼集團董事長王君庭說,搬遷成全了青鋼的供給側改革,讓青鋼有了全新、更大的舞臺去施展。王君庭表示,青鋼老廠區(qū)提前關停焦化廠,淘汰產能60萬噸,淘汰2號高爐,去產能60萬噸,而老廠區(qū)的一高線線材廠的提前關停,使企業(yè)被迫放棄部分客戶,加大了搬遷后相關產品再次進入市場的難度。但這樣做,換來的將是更具競爭力的新工廠盡快投產。
轉型升級
高端定制挖市場需求 搬遷新廠后,朱華川的另一個感受就是自己所在的生產線訂單多了。青鋼一期建設年300萬噸的產能。今年春節(jié)7天假期,二三高線共累計產材達16000多噸,均為高附加值產品,兩條線平均日產達1100多噸。在2月11日,二高線日產量1300多噸,三高線日產量1200多噸,創(chuàng)二三高線試生產以來歷史新高。
“我負責的這條‘興達線’,今年接到了50萬噸的生產訂單。”朱華川說的“興達線”就是新廠的二高線,目前已經成為江蘇興達鋼簾線有限公司的專屬產品線,根據興達的需求,從生產源頭到末端控制都確保質量性能一致性,同時,提供管理、工藝、技術、裝備、產品的一攬子解決方案。鋼簾線是轎車輪胎、卡車輪胎、工程機械車輪胎、飛機輪胎及其他橡膠制品的骨架材料,也是金屬制品中生產難度最大的產品。朱華川坦言,搬遷前,青鋼每年向興達提供二三十萬噸高端線材,但這個數量并不能滿足鋼簾線龍頭企業(yè)興達的產能需求。搬遷后,青鋼轉型升級產品更加高端化,優(yōu)特鋼比例達90%以上,技術實力更加雄厚,產品研發(fā)創(chuàng)新力度更大,終于拿下了一年50萬噸的大訂單。
王君庭認為,鋼鐵生產定制化的實質,是在裝備、技術、管理全面提升的基礎上,利用信息化、智能化手段,通過對市場需求進行細分,實現產品的高端差異化。眾所周知,中國鋼鐵業(yè)長期嚴重過剩,實際上是低端粗鋼產能嚴重過剩,而特種鋼、高端鋼材卻需要大量進口,高附加鋼鐵產品缺乏。在這樣的現狀下,實施高端差異化戰(zhàn)略,更加精準地為特定用戶生產高端產品,或許是鋼鐵企業(yè)轉型圖存的唯一出路。“實現專屬定制以后,興達的需求,就是青鋼的需求。“王君庭表示,通過定制化合作,青鋼與興達將從原先單獨面對市場需求,變?yōu)閺姀娐摵希餐街袌鲂枨蟆?br>
青企借搬遷去產能改技術 記者了解到,多年來,青鋼進行了不間斷、大規(guī)模的產品結構調整,從普通鋼材的生產,轉向優(yōu)特鋼的生產,成為國內重要的優(yōu)特鋼生產基地。這次搬遷被青鋼視為全面轉型升級的重大契機,投入巨資引進國內外先進裝備和技術,在產品布局上完全轉向中高端。按照規(guī)劃,新青鋼將利用先進設備和技術,加大高附加值品種的研發(fā)力度,做足特色,使優(yōu)特鋼產品在國內外市場具備獨特的競爭優(yōu)勢,并將建立起新型鋼鐵運營模式,從傳統(tǒng)商業(yè)模式轉向平臺經濟電商模式,打造新型智能鋼廠和綠色鋼廠。
像青鋼這樣利用搬遷契機適時做好供給側加減乘除的青企還有不少。2015年的最后一天,青島堿業(yè)老廠區(qū)全面停產,這標志著該公司生產的純堿產品正式退出市場。“退出純堿行業(yè),不是因為難以持續(xù),而是為了順應區(qū)域布局調整的大勢,為了產業(yè)優(yōu)化升級,實現青島堿業(yè)向現代化工業(yè)企業(yè)的轉型。”青島堿業(yè)總經理孫新德解釋說,青島堿業(yè)原鹽、石灰石等原材料都是外購,原材料成本并不具備優(yōu)勢,盈利源于企業(yè)多年形成的技術優(yōu)勢和管理優(yōu)勢。隨著環(huán)保壓力增大,人工成本的升高,純堿生產大進大出的老路已走不下去了,純堿裝置最終要停下來。青島堿業(yè)搬遷后的新項目分別在平度新河化工園區(qū)和董家口臨港產業(yè)區(qū)。從老廠區(qū)停產之日起,目前國內最先進的小蘇打生產裝置將由老廠區(qū)整體搬遷至新河廠區(qū),與硫酸鉀、氯化鈣形成一條循環(huán)經濟產業(yè)鏈。目前該技術已申請國家專利。顆粒狀小蘇打技術,為青島堿業(yè)自主研發(fā),是唯一在世界高端小蘇打市場與歐美產品競爭的國貨。
早在2010年就啟動搬遷的雙桃精化也借助搬遷契機進行重大技術改造。在新址建新廠的便利條件下,海晶化工將聚氯乙烯的制造設備全部更新,制造工藝也從高成本、高污染的電石法變?yōu)槭头ǎa出來的聚氯乙烯可以達到無毒食用級別,滿足高端用途,而且產能可以翻一番多,達產后預計年收入可達36億元,改造前僅為15億元。
借搬遷率先啟動供給側改革 “十二五”期間,我市把老城區(qū)企業(yè)環(huán)保搬遷和化解過剩產能作為突破口,深入實施騰籠換鳥鳳凰涅槃行動方案。截至“十二五”末,島城120家老企業(yè)中已有109家啟動搬遷,青鋼、青島堿業(yè)、雙桃精化等重化企業(yè)的老廠區(qū)全部關停,全市搬遷關停的企業(yè)達到94家。
順利搬遷后的老城區(qū)企業(yè),在新建成的廠區(qū)全都采用新裝備、新技術、新工藝,完全脫胎換骨。據市搬遷辦對已投產的30余家搬遷企業(yè)進行的統(tǒng)計,這些企業(yè)的新項目全部達產后年產值可達170億元,是搬遷前的2.5倍。更為重要的是,新項目生產的都是競爭力強、市場前景廣闊的中高端產品,全面實現了對原有落后產能的升級換代。目前在我國供給體系中,低端產品過剩、中高端產品供給不足的現象最為突出,而我市“十二五”期間大力推動的老城區(qū)企業(yè)環(huán)保搬遷戰(zhàn)略,恰恰以化解和淘汰落后、過剩產能為目標,率先按下了供給側結構性改革的啟動鍵,為下一步深化結構性改革奠定了基礎。
技術改造提供有效供給 市經信委主任項陽青表示,供給側改革是存量經濟的優(yōu)化改革。對工業(yè),尤其是消費品工業(yè)來說,國內供給過剩,國外供給卻遭到搶購,這就說明市場需求是有的,只是缺乏有效供給。因此,存量工業(yè)企業(yè)應該借助一切機會,進行技術改造、結構調整和產品升級,深耕細作專業(yè)領域,這也是供給側改革的重要手段。
市社科院研究員隋映輝認為,去產能不是單純做減法,而是勤奮地做加減乘除,應當有減有增釋放發(fā)展?jié)摿Αp,是主動減量,做好去產能、去庫存。增,就是增加有效供給,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,形成以創(chuàng)新為主要引領和支撐的經濟體系和發(fā)展模式。